输气管道压气站压缩机紧急关断(GMR)系统常见故障及对策

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1 压气站场GMR系统的组成和作用
GMR系统由CPU冗余、输入传感器冗余、输出冗余三部分组成。基于已有的90-70系列和Genius I/O技术,可配置成单重化、双重化和三重化系统。CPU一般配置成双重或三重冗余,该系统可以具有容错功能,每一个系统都能独立处理数据。运行时,生成的数据在两台处理器中进行比较。图1是GMR系统基本组成图,CPU与I/O模块间采用Genius总线通信。GMR系统一般涵盖从传感器到终端元件的所有元件,包括传感器、输入电路、逻辑控制器、输出电路、终端元件、电源及附属元件(如接线端子、安全栅、电缆等)等。

图1 压缩机紧急关断模块冗余(GMR)系统示意图
在石油天然气管道压缩机控制系统中,常用的GMR系统传感(变送)器信号有以下几种[1,2]:
1)压力信号:压力变送器;
2)温度信号:热电偶,热电阻;
3)流量信号:节流装置,流量计等;
4)液位信号:液位开关,浮筒等液位变送器。
三个离散通道输入:三选二机制。出现通道异常情况下,引入两个状态量,如果只有两个好的输入通道可用,双冗余状态量(duplex state)被使用,如果只有一个输入通道可用,则引入默认状态。如果三通道中有一个通道失效,则GMR软件使用组态中的已设定的双重表决值来替代第三个实际输入,再进行三选二;如果三通道中有两个通道失效,表决不进行,是第三个通道的值还是默认的状态被选用,取决于GMR软件中为输入组组态好的表决适应模式。具体为采用3-2-1-0表决模式时,GMR软件采用1选1模式,即提供给应用程序的输入量为第三个通道的值。采用3-2-0表决方式,则选用默认量为该输入应用程序使用值。
单个离散通道输入:对于一个非表决的输入组,实际输入可直接提供给应用程序使用。对于一个有表决的输入组,表决模式应设置为3-2-1-0.
Genius输出模块冗余:一般有H-模式组、I-模式组和T-模式组三种方式。对于离散输出量,GMR系统软件不起冗余表决作用,而在相应的模块进行表决。Genius模拟量输出模块不支持冗余表决。在一个CPU扫描周期内对输出扫描过程中,CPU发送非表决数据和物理输出到Genius模块。
压缩机模块冗余紧急关断系统(Genius Modular Redundancy)是压气站场压缩机控制系统的重要组成部分,当压缩机运行出现紧急情况时,GMR系统能提前预警,必要时迅速实现压缩机的保压停车和泄压停车,避免喘振等对机组造成的损坏。本文以川气东送各压气站PCL503压缩机运行维护经验为基础,从输入传感器、ESD PLC、I/O模块和主要执行机构(防喘振阀、电动阀)着手,总结压缩机紧急关断模块冗余系统常见的故障,提出对应的处理对策。
2 输入传感器故障
常见故障1:压力变送器故障
实例:某压气站压缩机进口汇管压变PIT205(精度:0.075级)在停机状态压变值达到9.1Mpa,发现异常后,对比现场与HMI读数都为9.1Mpa,怀疑变送器本身故障,拆开后盖检查发现接线端子进水。烘干后,读数恢复正常。某压气站出站压变PIT103无显示,现场测负极线接地,经维修厂家检测后发现是传感器损坏,更换传感器后恢复正常。某压气站本地分输压变就地读数模糊不清,重新插拔表头后无变化,更换新表头读数显示正常。


图2 压力变送器现场图
    解决方法:
压变一般采用两线制接法。变送器常见“故障”,表现为现场和HMI读数一致都异常,现场和HMI都无读数。排除故障的方法,首先从接线回路考虑,看是否有接线松动、供电异常、短路、断路、接地发生。当排除以上可能原因后,需拆开变送器本身,检查是否电子元件、接线端子是否进水。检查变送器设置,设置不正确会导致读数不正常。上述措施无效后,应考虑探头本身存在故障。
常见故障2:压缩机3500振动探头读数异常
某压气站压缩机B机组在14年10月21日启机过程中,发现本特利加速度50卡有红色bypass报警,25卡有ok绿灯闪亮。正常情况为50卡无旁路报警,25卡ok绿灯常亮。
解决方法:
HMI探头无读数情况:先检查机柜端3500机架卡件是否故障,卡件ok灯是否快速闪亮(每秒亮5次)或者有红色bypass(旁路)报警。若有,初步判断该卡件及附属的探头回路可能存在异常。断开I/O背板现场设备端,自检卡件(如下图),若通过自检,卡件本身无问题,再接上现场设备端,若自检通不过,说明故障来自探头控制回路。检查去现场的接线是否有松动存在短路或断路现象,压缩机现场侧排查前置放大器、探头是否故障。
HMI探头有读数但不准确情况:需对探头至机柜控制回路进行现场校准。所需工具:万用表、TK-3e一台,5m延长线、7m延长线、直径8mm本特利探头0.5m一个,2m一个,220v电源。
径向振动测试:
先检查现场接线箱接线,撤下需要测试的现场振动探头与前置器之间接线,将TK-3e上的探头用相应长度的延长线与该接线端子连接。
UCP机柜合上开关端子,调整TK-3e上的探头位置使测量基准点在-10.00v左右(信号中间值在-10附近),后台准备妥当后,开始测试。
按照探头的量程、报警值、跳车值选择测试点,缓慢移动探头位置,先从低到高测,看是否在报警值报警,达到跳车值时是否跳车,重复一次。
测试完成恢复原接线。

图3 键相25卡故障后模块自检
位移测试:
先检查现场接线箱接线,撤下需要测试的现场振动探头与前置器之间接线,将TK-3e上的位移探头用相应长度的延长线与该接线端子连接。
UCP机柜合上开关端子,调整TK-3e上的探头位置使测量基准点在-10.00v左右(信号中间值在-10附近),后台准备妥当后,开始测试。
按照探头的量程、报警值、跳车值选择测试点,缓慢移动探头位置,从低到高测,看是否在报警值报警,达到跳车值时是否跳车。记录现场实际位移与反馈给后台的位移间的偏差。
回到基准点,反方向移动探头,从低到高测,看是否在报警值报警,达到跳车值时是否跳车。记录现场实际位移与反馈给后台的位移间的偏差。
测试完成恢复原接线。
若测试成功,说明前置放大器至机柜端回路正常,不能正常显示原因应为探头本身。需对探头进行线性灵敏度测试(表1)。
总之,查明故障点后,探头异常的处理方法有:
卡件本身损坏,更换卡件,重新组态并安装测试;
机柜内安全隔离栅烧毁,更换隔离栅;
若回路有接地短路现象,更换电缆;
前置放大器损坏更换相应规格前置放大器;
探头松动导致读数不准,重新安装探头,探头发生碰磨损坏,更换探头。

GAP
OUTPUT
ISFn ERROR
ISFn

(MM)
(-VOLT)
(-10 to 10 %)
(V/mm)

0.25
2.140
-
-

0.50
4.089
-0.940
7.80

0.75
6.060
0.178
7.88

1.00
8.015
-0.635
7.82

1.25
9.956
-1.347
7.76

1.50
11.878
-2.313
7.69

1.75
13.804
-2.109
7.70

2.00
15.713
-2.973
7.64

2.25
17.651
-1.499
7.75

Average Scale Factor (ASF)(V/mm)
7.7555

The following specifications apply at 22C  with a Bently Nevada
supplied AISI 4140 steel target

Average Scale Factor (ASF)(V/mm)
7.48~8.26

Incremental Scale Factor(ISF)(V/mm)
7.12~8.62

表1 某一3300 XL*8mm探头灵敏度测试结果
常见故障3:液位计显示异常
压缩机系统共有4套液位计,高位油箱LIT130A/B,润滑油撬撬体LIT301A/B。
以高位油箱液位为例,正常启机前需保证该液位大于等于60%。当液位计显示异常时,需对该液位计进行标定。因设备限制,无法就地做标定,架设标定浮筒模拟实际装置对液位计进行测试。标定浮筒用油为润滑油撬使用油。试验开始前,先通过计算确定浮子与上部固定点之间距离。
工具:万用表、Fluke 744、HART375
标定步骤:
在浮筒外部标记校准点:100%,60%(与报警值相关),0%,百分数表示浮子浸没的深度。在浮筒底部开口用透明软管连接,根据U形管原理观察浮筒油位。
拆开液位计电子显示表,找出控制回路,将744接入回路,设置744使其提供24V电源,744上显示出回路中的信号电流值(4ma-20ma)。
将HART375接入回路,选择online模式,更改仪表自身HART375在4MA和20MA的设定值,在0%液位,在HART375中设定该点为4MA值,将油加到100%液位,在HART375中设定该点为20MA值。
出厂前标定液位计的介质是水(密度1),而现场介质为油(密度0.82)。因此在现场标定的过程中,将375仪表的标定密度改为了0.82。
当仪表显示浸没深度大于100%,从软管放油至100%油位,确认HART375也在100%附近后,将该点设置成20ma。
校好量程后,核对在特定点60%,仪表显示的电流值是否在13.6ma附近。

图4 标定液位计装置
3 GENIUS I/O模块故障
3.1 输入I/O模块
表2 离散输入模块Block 1&2
模拟量的输入表决(Block5、6、7)方式与上述离散数字量类似,不同之处是三选二选取的是中间值,异常情况下,双冗余状态量为最低值、最高值或平均值,默认状态为保持最后值,最小值或最高值。不再赘述.

表3 模拟量输入模块Block5&6&7
从上表可看出,压缩机驱动端、非驱动端主泄漏压力、润滑油油头和干气密封隔离气压力模拟量冗余特点为:传感器三倍冗余,GMR输入Block单倍冗余,PLC双重冗余,在GMR程序内进行三选二表决,不考虑经济因素,严格意义上输入Block需要三倍冗余,整个系统的冗余程度才能达到真正的3级安全完整性等级(SIL3)。
3.2 输出I/O模块
 ESD 输出I/O模块组为I-模式组包含包含1个源型Block3(IC660BBD020,16通道I/O24 VDC Source)和1个漏型Block4(IC660BBD021,16通道I/O24 VDC Sink)的Genius直流I/O模块。该模块组中两个模块在不同的总线上,两模块具有相同的输出地址,每个模块都从ESD PLC-A和ESD PLC-B处获得输出命令,每一模块都能控制负载。因其安全冗余高,广泛使用在”失效安全“的应用中,模块失效时将负载关闭。

图5 通道数字量输出
压气站用于紧急关断的离散数字量

表4 输出模块Block3&4
对双冗余ESD PLC系统,当离散都输出时,block选取自身已设置的双冗状态为第三个输出,3选2进行表决(见下图)。Block3&4所有通道双冗状态皆为OFF(0)状态,默认状态同样为0。需要特别之处的,当任一PLC输出为0,都会导致模块输出为0,继而触发ESD泄压跳车联锁。
          
图6 双PLC在线双冗余状态为0时模块表决图   图7 单PLC在线模块表决输出图
一般来讲,常见的离散输出故障有:无负载、短路、过载、过热、开关失效[1]。当确定是Genius输出模块本身故障影响功能时,需更换该模块组并对其进行组态。组态是通过Genius手操器完成的,block3和block4组态完全相同,下图是block3的组态。
用手操器连接Genius模块,即可对整条总线上的I/O模块各通道进行数据监视,强制;通过适当设置后,还可对模块进行组态。

图8 I-模块组组态
4 ESD PLC故障排查
4.1 PLC故障实例
实例1:
某压气站2014年11月28日压缩机B机组ESD PLC-B与HMI失去通信,HMI系统界面显示该PLC控制器CPU硬件失败。检查该PLC状态灯发现CPU OK灯熄灭,RUN状态灯熄灭,ENABLED常绿灯熄灭。
实例2:
某压气站2014年10月22日压缩机A机组出现紧急放空停车信号,在所有启机条件满足后,放空信号仍没有消失。现场检查确定引起放空停车联锁的三个条件:站控1级ESD触发,压缩机驱动端主泄放压力高高报PAHH160和非驱动端泄放压力高高报PAHH163都未被触发。经查是ESD PLC-B死机导致该PLC输出异常。
实例3:
某压气站2014年7月7日C机组UCP机柜内ESD  PLC(Rack9)启动失败,HMI产生一个“ESD PLC 与以太网连接失败”的报警,用调试本复位后恢复正常;
4.2 解决方法
GMR系统中的PLC和I/O故障表工作模式和非GMR系统一致。错误能够在编程软件中在线或监视状态中被显示。
当PLC处于在线状态时,清除一个GMR系统中故障列表的方法如下,
清除单个PLC的故障列表:在至少一个PLC扫描周期内将参考变量%M12259设为1。
清除所有PLC的故障列表:在任何单个PLC中以至少一个PLC扫描周期的时间将%M12264设为1。
清除所有PLC中I/O和对应的故障触点的故障列表:在任何单个PLC中以至少一个PLC扫描周期的时间将%M12258设为1。
一般通过上述点强制后,已不存在的故障会复位。若强制后经过若干CPU扫描周期,故障报警重新出现,且影响压缩机控制功能时,需要重新下装程序。
具体为,重新上传ESD PLC-A和ESD PLC-B硬件组态,清除故障列表后,上传各自PLC备份控制程序,激活应用程序输出信号功能,完成程序下装。

图9 ESD PLC硬件失败报警
5 输出执行机构故障
常见故障1:防喘阀不能准确动作
5.1问题描述
在电磁阀带电的情况下,FV201的开关动作都是由定位器控制的。上位机下发一个4-20mA的电信号,电信号成比例地转换成气动信号,从而也就成比例地调节了三位三通阀。 随此调节,由气阀向执行器送气或排气的气道的横截面面积也被改变,阀门开始动作。 位置反馈模块将阀位状态反馈回CPU,当反馈值与设定值小于容差带(灵敏度极限.3...10 %)时,说明阀门动作到位,保持三位三通阀在中间位置关闭气路。
体积放大器与装在控制阀上的定位器一起使用来增加冲程速度。

图10 防喘阀执行机构

图11 防喘阀开关阀原理图
定位器出现无法准确动作时,首先选择在现场手动操作盘按厂家提供的操作说明进行自整定。一般自整定结束后,定位器内置芯片会自动设定定位器控制的比例时间、积分时间等参数。若因各种原因无法完成自整定,导致定位器无输出气源,现场阀门无反应。可采取下述步骤手动完成参数整定。
某压气站防喘阀FV201B附属定位器出现但阀门不能正确动作,现场也无法完成自整定。
5.2解决方法
考虑到外部因素例如气路若出现漏点、驱动气源不符合要求均可能导致自检不合格。在排除上述情况后,阀门仍不能正确动作。自整定到40步出现CALC_Err报警,自检无法进行。查阅相关技术资料,判定为直行程角度±30°超过额定±29°范围。对该定位器实施手动整定。

图12 某型号定位器原理图

图13 定位器与控制中心交互的接线端子
常见故障2:电动阀门误动作或不动作
5.3、接线盒受潮或进水
受潮或进水的原因有:1.接线盒端盖出进水。2.从电缆进线的格兰头处进水。
解决方法:
1.定期更换端盖的密封圈。2.检查电缆进线:在施工过程中,施工队伍对电缆剥皮过长,从格兰头处穿过的只是几根线,格兰头的密封圈没有起到密封效果。解决方法:把多余的电线剪除,至少要使得电缆穿过格兰头密封圈,然后接线。
5.4电动头动力电缺相报警
问题描述
某压气站压缩机进口ROV202A和出口球阀ROV204A(20寸)电动执行机构出现PHASE LOST报警,检查电压是否正确,有无缺相,经检查发现无缺相。
解决方法:
经询问厂家,猜测是内部电路板内两个大电阻烧坏或主板问题。
1、拆开电动执行机构,检查内部电路板内两个大电阻(R9和R11),测其电阻81kΩ左右,是完好的;
2、因为该站C机组暂时不用,决定让ROV204A与ROV204C更换主板,ROV202A与ROV202C更换主板,保留主板上芯片,因为芯片内存储有阀的数据;
3、更换完主板安装完芯片后,装好电动执行机构,上电,无此缺相报警。

图14 某电动阀门执行机构主板
6结束语
针对压缩机UCS子系统GMR系统常见故障导致压缩机异常停机问题,从检测元件、CPU处理器、I/O模块和输出执行机构等方面,分析变送器、3500振动探头、液位计等传感器、喘振阀定位器不准确动作和电动执行机构常见故障和解决方法;阐述GMR系统ESD PLC冗余表决机理和故障后处置措施;给出了更换I/O模块手操器组态步骤。上述方法可为其他类似站场快速排查并解决压缩机GMR异常提供参考依据。作为保障压缩机及附属设备本质安全的核心ESD系统,GMR模块冗余系统的稳定性由多方面因素共同决定,从GMR系统的设计、产品的选型和安装,到日常的定期维护和按章操作等,需要及时发现各环节隐患,做到层层把关,将不稳定因素纳入重点监控治理范围,才能有效地降低GMR系统故障导致的异常停机。

参考文献
[1] 王学超,紧急停车系统安全性及可用性若干问题探讨[J]。石油化工自动化,2004,1:7
[2] 廖珈博,曹志柱,郭渠江,川气东送管道站场ESD 系统误触发原因及对策[J]。油气储运。2014年6月33卷
[3] Genius Modular Redundancy User’s Manual,GFK-1277E,June 2007

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